剛出爐的鐵水流速很快,一眨眼就到了鐵渣分離區。
進鐵渣分離區後,流速有所減緩,大約在1~3米/秒。
李國助可以清楚地看到,表面漂浮著爐渣的鐵水流過撇渣,
然後從其另一邊流出的,便是是表面純淨了一些的紅熱鐵水。
每經過一個撇渣,鐵水就會純淨些許。
三五秒後,當鐵水在分岔部位離鐵渣分離區,流進三條導流槽後,表面看起來已是十分純淨了。
這個時候的鐵水流速大約是一兩米每秒,不到三秒就流出了兩米多長的導流槽。
在倒流槽出口,紅熱而純淨的鐵水均勻地流模的澆口。
澆鑄過程看到這裡,其實已經沒什麼意思了。
李國助更興趣的,是翁翊皇是如何用砂箱造型鑄造出炮膛的。
在他前世看過的那個砂型鑄造的影片裡,拍攝者採用的是整鑄造,
型腔構造非常簡單,只能鑄造出沒有炮膛的實心火炮形鑄件。
至於炮膛,是用鏜床在實心火炮形鑄件上鑽出來的。
但是在這個連紐科門蒸汽機都沒有的時代,想要在實心鑄件上鑽出炮膛是不可能的。
即便他現在能發明出水力炮筒鏜床也還是做不到。
1774年,英國人威爾金森發明了較的水力炮筒鏜床。
1776 年,他又製造了水力汽缸鏜床。
瓦特在改進蒸汽機時,就因為這種機床的出現,而取得了突破的進展。
李國助曾經以為這種水力鏜床出現以後,英國人就開始用它從實心鑄件上鑽炮膛了。
後來,他才知道從實心鑄件上直接鑽出炮膛的工藝,還得30多年才能出現。
1807年,法國炮兵專家前往波斯,並在伊斯法罕建立了一個大炮鑄造廠。
在這裡,所有火炮開始採用砂模鑄造實心炮,再鑽出炮膛。
當時,瓦特蒸汽機已經,這個鑄炮廠很可能是採用蒸汽力驅炮筒鏜床的。
其實是否能直接在實心鑄件上鑽出炮膛,並不只是取決於力,還有一些其它因素。
威爾金森的炮筒鏜床是利用水使炮筒旋轉,並使其對準中心固定的刀推進,
刀與炮筒之間有相對運,從而鏜出度和確度很高的炮膛。
這種加工方式更適合對已經鑄造型的炮膛進行進一步的鏜削加工,
以提高炮膛的度和潔度,而不是從無到有地鑽出炮膛。
。難困多諸臨面膛炮出鑽上件鑄的膛炮有沒在接直,限有平水技的時當
。移偏孔鑽致導易容,度位定始初的頭鑽證保以難,時孔鑽始開上件鑄心實在
。屬金量大削切要需刀中程過孔鑽,整完構結整件鑄的膛炮有沒
。高頗求要力和度的刀對這
。孔鑽的確、效高現實難很,件條等料材刀和力的床鏜力水時當以
。件鑄的狀形膛炮步初有帶出鑄藝工造鑄過先是常通,中造製炮火的時當在以所








